三相电动机自耦降压启动自动控制电路图及常见故障
一、自耦降压启动自动控制电路原理
三相电动机在起动时,起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍,很大的起动电流,在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上的其他电动机和电器设备的正常工作。为了限制起动电流,必须采取降压起动。
所谓降压起动,就是在电动机起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,当电动机转起来以后,再将加在定子绕组上的电压恢复到正常值。由于电流与电压成正比关系,所以降低起动时的电压能减小起动电流。但是由于电磁转矩与电动机定子绕组端电压的平方成正比,所以电动机在降压起动时,起动转矩相应减小,故降压起动适用于空载或轻载下的起动。
电动机自藕降压启动自动控制电路图
上图是交流电动机自耦降压启动自动切换控制电路,自动切换靠时间继电器完成,用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,也不会因启动时间过长烧毁自耦变压器。
二)、控制过程如下:
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按启动按钮SB2交流接触器KM1线圈通电吸合并自锁,其主触头闭合,将自耦变压器线圈接成星形,与此同时由于KM1辅助常开触点闭合,使得接触器KM2线圈通电吸合,KM2的主触头闭合,由自耦变压器的低压抽头(例如65%)将三相电压的65%接入电动机。
3、由于KA线圈通电,其常闭触点断开使KM1线圈断电,KM1常开触点全部释放,主触头断开,使自耦变压器线圈封星端打开;同时KM2线圈断电,其主触头断开,切断自耦变压器电源。KA的常闭触点闭合,通过KM1已经复位的常闭触点,使KM3线圈得电吸合,KM3主触头接通电动机在全压下运行。
4、KM1的常开触点断开也使时间继电器KT线圈断电,其延时闭合触点释放,也保证了在电动机启动任务完成后,使时间继电器KT可处于断电状态。
5、欲停车时,可按SB1则控制回路全部断电,电动机切除电源而停转。
6、电动机的过载保护由热继电器FR完成。
三)、安装与调试
1、电动机自耦降压电路,适用于任何接法的三相鼠笼式异步电动机。
2、自耦变压器的功率应予电动机的功率一致,如果小于电动机的功率,自耦变压器会因起动电流大发热损坏绝缘烧毁绕组。
3、对照原理图核对接线,要逐相的检查核对线号,防止接错线和漏接线。
4、由于启动电流很大,应认真检查主回路端子接线的压接是否牢固,无虚接现象。
5、空载试验:拆下热继电器FR与电动机端子的联接线,接通电源,按下SB2起动KM1与KM2和动作吸合,KM3与KA不动作。时间继电器的整定时间到KM1和KM2释放,KA和KM3吸合切换正常,反复试验几次检查线路的可靠性。
6、带电动机试验:经空载试验无误后,恢复与电动机的接线。再带电动机。试验中应注意启动与运行的换接过程,注意电动机的声音及电流的变化,电动机起动是否困难有无异常情况,如有异常情况应立即停车处理。
7、再次启动:自耦降压起动电路不能频繁操作,如果启动不成功的话,第二次起动应间隔4分钟以上,若连续起动时间总和已达100秒钟则起动后的冷却时间应不小于4小时方能再次起动,这是为了防止自耦变压器绕组内启动电流太大而发热损坏自耦变压器的绝缘。
二、常见故障
1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,这是为什么?
分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。
处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,再试车故障排除。
2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降,转速未接近额定转速就切换到全压运行状态所致。
处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间,故障现象排除。